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精細分(fèn)注小方量流量計(ji)調節閥改進
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摘要(yao):随着油田精細化(huà)管理和第四代智(zhi)能分注技術🔞的普(pǔ)📐及,單層小方量注(zhù)人的計量、調節顯(xian)得尤爲🔞重要,同時(shí)還要滿足低功耗(hao)長壽命的使用要(yào)求。目前,井下分注(zhu)儀的
孔闆流量計(ji)
及
調節閥
很難滿(man)足5m3/d的測調要求。根(gēn)據井下測調原理(lǐ),對影響小方量測(cè)調的技術難點進(jin)行了分析,針對性(xing)地設計了多級偏(pian)心孔闆🧡流量🐕計,使(shi)過流面積增加69%,并(bing)滿足5m3/d的起排要求(qiú);優化改進了調節(jiē)閥結構和測調邏(luó)輯,使調節閥滿足(zú)2.67m3/d~111.35m3/d的調節需求☂️,且測(ce)調效率更高,防🚶♀️堵(du)塞能力更好。通過(guò)理論計算、室内試(shi)驗和現場驗❓證,證(zhèng)明該效果良好,滿(man)足了小方量測調(diào)的工藝要求。
0引言(yan)
注水驅油是國内(nei)油藏開采的重要(yào)手段,是保持油層(ceng)壓力,實現油田高(gao)産穩産的有效方(fāng)法”。常規的工👣作筒(tong)加測調儀的調配(pei)方式需要占用大(dà)量人力物力,随着(zhe)🔴注水規模的.擴👉大(dà),工作量逐年增多(duo),現場人員的測調(diào)能力已達極限。因(yin)此,随着數字化油(you)田建🈲設方向的提(tí)出和大數據🈚、人工(gōng)智能領域的飛速(su)發展,第四代智能(néng)分層注水技術及(jí)配套儀器開始飛(fēi)速發展。
智能分注(zhu)技術的核心是井(jǐng)下注水流量的正(zhèng)确測量和調控❓。對(duì)纜控智能分注儀(yi)中的
電磁流量計(ji)
和調節閥控制算(suan)法進行了優化改(gǎi)進;針對海上油田(tian)大排量注人的特(tè)點,對大排量
渦街(jie)流量計
和多級調(diao)節閥進行";對井下(xia)孔闆流量計測量(liàng)方法和自動校準(zhun)算法進行。
油田大(dà)部分注水井單層(céng)日注水量爲5m3~50m3無纜(lan)智能分注🎯系統主(zhu)要在油田應用,由(yóu)于采用電池供電(diàn),對低💋功耗♌性能要(yào)求很高,同時考慮(lü)到回注水水質較(jiao)差容易對電磁和(hé)超聲流量計造成(cheng)影響,儀器内部一(yi)般集成
孔闆差壓(ya)式流量計
進行測(ce)量,針對小方量流(liú)量的測量一直是(shi)一個難點。同時由(you)于調節閥的問題(ti),小方量的精确調(diào)節也難度👄極大,并(bìng)且整機流道存在(zài)很大的堵塞風險(xian)。針💰對孔闆流量計(jì)和無纜智能分注(zhù)系統💃🏻,如何正确進(jin)🧑🏾🤝🧑🏼行小方量測量、小(xiǎo)方😘量調節和流道(dao)防堵,已經成爲🐅迫(po)在眉睫的🤩問題。
1小(xiao)方量孔闆差壓流(liú)量計設計
1.1孔闆差(chà)壓流量原理
孔闆(pǎn)差壓式流量計利(lì)用節流元件的前(qián)後壓差來進行流(liu)量的測量,節流元(yuán)件爲安裝在圓形(xing)管内部的薄壁帶(dai)孔圓闆,是工業上(shang)使用最多的流量(liang)計之😍一,體積流量(liang)可🛀🏻用式(1)計算。
式(1)中(zhong),C一流出系數;ε一膨(péng)脹系數;D一管道内(nèi)徑(m);d一節流孔🔞徑(m);△p一(yi)壓力差(Pa);ρ1一流體密(mì)度(kg1m3);β一直徑比;qm一質(zhi)量流量☎️(kg/s)。
其中,流出(chū)系數C取決于雷諾(nuò)數Re,而雷諾數Re取決(jue)于qm,C可利用叠代法(fǎ)計算或從實驗數(shù)據中獲得。
1.2現有無(wú)纜智能分注儀流(liu)量計結構
現有無(wú)纜智能分注儀調(diao)節閥和流量計組(zu)件在下接🔴頭的不(bu)同安裝孔中平行(háng)放置。注水時流體(ti)從進水口♌進人流(liu)量計組件,被📞孔闆(pǎn)節流後通過流量(liang)管和過流孔進人(ren)調節閥組件,再從(cong)調節閥組件閥杆(gǎn)周圍的環🚶♀️空空間(jian)流向閥套和出水(shuǐ)口進人地層。整💋個(ge)流道較爲✉️複雜,孔(kong)闆節流之後産生(sheng)🤞的二次壓損✨較大(dà),且閥杆環空間隙(xi)僅爲3mm,很容易發生(sheng)堵塞🐉,尤其是停注(zhu)時流體不再運動(dong)✏️,産生的泥沙堆積(jī)還容易造成運動(dòng)部件的卡死。
爲适(shì)應井下高壓及應(yīng)對瞬時壓變的情(qing)況,井下儀器一般(bān)采用60MPa量程的表壓(ya)傳感器進行孔前(qian)孔後壓的測量,并(bìng)計算壓力🌈差值。經(jing)過實驗證明,能夠(gòu)分辨的最小壓力(li)差✨值約爲0.02MPa。
孔闆孔(kong)徑爲5mm,流量管内徑(jìng)爲13mm。根據式(1)計算可(ke)知,在5m3/d的小方🙇♀️量下(xia),産生的節流壓差(cha)僅爲0.0063MPa,遠遠低于最(zuì)小壓差分辨值。在(zai)0.02MPa時,注入方量達到(dao)了8.9m3/d。
1.3多級偏心孔闆(pan)流量計設計及實(shi)驗
孔闆差壓流量(liang)計的根本原理在(zài)于形成節流壓差(chà),針對無纜🛀智能分(fèn)注儀的結構特點(diǎn),重新設計了多級(ji)偏心孔📧闆結構。流(liú)量管内徑爲13mm,采用(yong)5級偏心孔闆,節流(liu)孔🚶徑6.5mm,偏心距3mm,孔闆(pan)間距10mm。相鄰孔闆🙇🏻節(jiē)流孔成交錯放置(zhì),使流體經過時被(bèi)迫改變流向,增加(jiā)節流效果。采用FlowSimulation進(jin)行有限元流體仿(páng)真計算,環境壓力(li)爲大氣壓,流體介(jiè)質爲水,溫度爲20.5℃,水(shuǐ)量爲5m/d。計算結果顯(xiǎn)示節流前壓力爲(wèi)0.1228MPa,節流後壓力爲0.1007MPa,節(jie)流壓差爲0.0221MPa,滿足最(zuì)小✍️壓差要求,且流(liu)道🐇通徑變爲6.5mm,過流(liu)面積增大了69%。利用(yòng)實驗工裝對多種(zhǒng)孔闆進行測試,結(jié)果表明,綜合🏃考慮(lǜ)過流面積及節流(liu)效果,5級偏心孔闆(pan)差壓流量計效果(guo)最好⚽,實測5m3/d時節流(liú)壓差約爲0.03MPa,滿足使(shǐ)用要求⭐。仿真及實(shí)驗結果如圖1所示(shì)。
1.4防堵塞一體化流(liu)量調節閥設計
爲(wei)解決現有調節閥(fa)和流量計存在的(de)流道複雜,調節㊙️閥(fá)過流環空尺寸小(xiǎo)帶來的堵塞和沉(chén)積問題,結合偏心(xīn)孔闆差✨壓流😘量計(jì)♻️的結構方案,設計(jì)了一體🥵化流量調(diao)節閥💯,其結構如圖(tú)2所示。儀器下井時(shi)左端👈在上右端在(zai)下,流體從下端進(jin)💰人,經過偏心孔闆(pǎn)流量計組件後通(tong)過調節閥閥芯和(hé)閥套👣,直接從出水(shui)口進人地層。調節(jie)閥采用平衡壓結(jie)構設計,閥芯上端(duān)設置導壓孔引入(rù)管内😍壓力,使得閥(fa)芯上端和下🔅端壓(yā)力平衡,降低調節(jie)阻力。調節閥采用(yòng)絲杠傳動機構,閥(fa)芯内置絲杠螺🚶母(mu),傳動絲杠采用密(mì)封圈進行組合密(mi)封,尾端采用推力(lì)軸承承載壓差力(lì),可滿🍓足60MPa的使用要(yao)求。節流孔闆後㊙️端(duān)爲直通通道,減小(xiao)堵塞風險。停注時(shi)泥沙自動下落,不(bu)存在沉積風險。通(tong)過樣機實驗測得(de),該一體化流量調(diao)節閥60MPa環境壓力下(xià)最大調節扭矩爲(wèi)♍1.8N·m。
2小方量調節閥改(gai)進
2.1現有調節閥存(cún)在問題
井下智能(néng)分注儀所采用的(de)調節閥多爲柱塞(sai)式,主🧑🏽🤝🧑🏻要有以㊙️下原(yuán)因:
1)分注儀在調節(jiē)閥全關狀态下,要(yao)求能夠承受25MPa.的内(nei)❤️外壓差不滲漏。柱(zhù)塞式調節閥在完(wan)全關死時,可在閥(fa)芯🐕關死位置🏃🏻設計(ji)密封結構,如橡膠(jiāo)0形圈、格萊圈、泛塞(sāi)封等,能夠實現較(jiao)❤️好的高壓密封效(xiào)果。
2)柱塞式調節閥(fa)在閥芯兩側可實(shí)現平衡壓結構,并(bing)利用絲杠等傳動(dòng)機構降低調節扭(niu)矩,降低電機選型(xing)的☎️要求👄和.調節電(dian)流。
3)柱塞式調節閥(fa)調節行程長,能夠(gòu)較爲精确地控制(zhi)🈲開度大小❓,進🍓而實(shí)現流量的調節。
柱(zhù)塞式調節閥的調(diao)節部分主要由閥(fá)芯和閥套組成⭕,一(yi)般采用司太立合(hé)金或氧化锆陶瓷(cí)制作。合金是一📞種(zhong)能耐各🏒種類型磨(mo)損、腐蝕以及高溫(wen)氧化的硬質合金(jīn)(9),,是閥芯閥杆的理(li)想材料;氧化锆陶(táo)瓷具備優異的高(gao)韌性、高🙇♀️硬度特征(zheng),在石油行業中經(jīng)常作爲耐沖刷、耐(nài)磨及絕緣材料來(lai)使用。爲保證運動(dong)🈲順暢,閥芯閥套之(zhī)間采用間隙配合(hé),這也使得兩者之(zhi)間存在一定的環(huán)形縫隙,導緻閥芯(xin)一但脫離密封部(bu)件,即便還沒有打(dǎ)開出水口也會産(chǎn)生一定的液體漏(lou)失,漏失量可用🌐式(shì)(2)計算,其中Cd爲流出(chu)系數,取經驗值0.6。
式(shì)(2)中,Q一漏失水量(m3/d);Op-壓(ya)力差值(MPa);S一漏失面(miàn)積(mm2)。
以常用的12mm直徑(jing)閥芯爲例,閥套尺(chǐ)寸爲φ12+0.3+0.10,閥芯尺寸爲(wèi)🌐φ12-0.10-0.05,最大💜漏失面⭐積爲(wei)3.77mm2,1MPa壓差下計算最大(dà)漏失量爲8.74m'/d,實際批(pi)量測試表明在1MPa注(zhù)水壓差下,調節閥(fá)漏失量最大可達(dá)8.3m3/d,使得此水量以下(xià)的流量調節完全(quan)不可能實現。
此外(wài),現有閥套的調節(jie)口多爲長條形、三(san)角形或階梯💃形,對(duì)于20m3/d以上的流量調(diào)節具有較好的效(xiào)果,但對于小方量(liàng)的調節精🆚度不🚩夠(gòu)。開度值一般依靠(kào)安裝在絲杠🥵上的(de)磁鋼以及對應的(de)霍爾傳感器進行(háng)計數,爲防止磁場(chǎng)幹擾造成丢點,最(zuì)多隻能安裝6個磁(ci)鋼,全行程計數值(zhi)爲72個,調👈節有效行(háng)程計數值僅爲💃🏻48個(ge),分辨率遠遠不能(néng)滿足小方量的調(diào)節需求🆚。
2.2閥芯閥套(tao)優化設計
解決閥(fá)芯閥套的漏失問(wèn)題根本在于減小(xiǎo)配合間隙,但由♈于(yu)調節閥軸向零部(bu)件較多,且存在多(duo)個密🧑🏾🤝🧑🏼封配合,累🐅計(jì)同軸度誤差很容(rong)易造成運動卡阻(zǔ)和❄️偏磨。經過大量(liàng)實驗和計算,最終(zhong)确定🏃♂️優化設計方(fāng)案如下:
1)閥芯閥套(tao)配合采用H8/f7精度等(deng)級,閥芯外徑尺寸(cun)範圍爲🌈φ12-0.016-0.034,閥套内✂️徑(jìng)🤩尺寸範圍爲φ12+0.0270,最大(dà)漏失面積爲1.15mm2,1MPa壓差(cha)下計算最大漏失(shi)量爲2.67m3/d。
2)爲避免偏磨(mo)和運動卡阻,将閥(fá)套外圓與安裝孔(kong)的單👉邊間隙調整(zheng)爲0.07mm~0.11mm,達到閥套與閥(fa)芯緊密配合,但相(xiàng)對于外側安裝件(jiàn)爲浮動安裝的效(xiào)果。
3)閥套兩端安裝(zhuāng)的密封件采用銅(tong)粉填充聚四氟乙(yǐ)🌏烯☁️材質制作🧡而成(cheng)的矩形密封圈,以(yǐ)适應閥套外圓與(yǔ)安裝件之間較大(dà)的密封間隙,保證(zhèng)密封效果。矩💃🏻形圈(quān)與外側安裝件和(he)閥芯成微過盈壓(ya)縮配合,壓㊙️縮率爲(wei)18.4%,實測可滿足35MPa的長(zhang)期密封要求。
2.3出水(shuǐ)口形狀優化
爲了(le)獲得更好的調節(jie)效果,對閥套出水(shuǐ)口形狀進行了⭕優(you)化🐕設計。如圖3中(a)所(suǒ)示,前端68%行程爲小(xiao)方量調節段,采用(yòng)雙曲線、類三角形(xing)形狀,在小開度時(shi)面積變化率較小(xiao),能夠獲得更好的(de)調節精度。在中開(kāi)度時面積變化率(lǜ)稍大,以獲得更快(kuài)的響應速度。後端(duān)❄️32%行程爲調節+解堵(du)段,采用🌍矩形形狀(zhuàng)設計。當發生疑似(sì)出水口堵塞,注水(shuǐ)困難的情😍況時将(jiang)調節閥全開,此時(shí)出水口通徑🤟變大(dà),,使🔆泥沙和異物能(neng)夠被水流沖🤩出,實(shí)現解堵。同時較大(dà)的開口配合大孔(kong)徑多級偏心孔闆(pan)流量計,還可以适(shi)用🆚調剖劑等較大(da)顆粒物的注入作(zuo)業。
設注水壓差爲(wèi)1MPa,根據式(2)進行模拟(nǐ)計算,結果如圖3中(zhong)(b)所示。當開度小于(yu)等于25%時,出水口開(kai)口面積小于閥芯(xīn)間隙的1.15mm2,此時閥芯(xīn)洩漏占主導因素(sù),流量維持2.67m3/d不變;當(dang)開🤟度小于等于68%時(shi),處于小方量調節(jiē)區間,出水量随開(kāi)度緩慢上漲,流量(liang)調節💯範圍爲2.67m3/d~20.59m3/d;當🧡開(kāi)度大于68%~100%時,處于調(diao)節解堵區間,流量(liang)調節範圍爲20.59m3/d~111.35m3/d。
可見(jiàn),優化設計後的調(diao)節閥結構能夠滿(man)足2.67m3/d~111.35m3/d的流量調節需(xū)求,且在20.59m3/d以下具備(bei)更爲精确的調節(jie)特性。配合多級偏(pian)心孔闆流量計使(shi)用,能實現小流量(liàng)的精度高測調功(gong)能,且具備很強的(de)防堵塞能力及更(geng)廣泛的工藝适用(yòng)性。
2.4開度計數方式(shi)及自動測調算法(fa)優化
爲了解決開(kāi)度計數分辨率不(bu)足的問題,将霍爾(ěr)傳感器🌐和磁鋼的(de)安裝位置從絲杠(gang)調整到了減速電(dian)機的尾端。調節閥(fá)的減速電機爲直(zhi)流有刷高溫電機(jī)和行星減速箱兩(liǎng)部分組成🔞,減速比(bǐ)爲1526:1,磁鋼數量⛷️爲2。理(lǐ)論有效開度計數(shu)值從48個✉️增加到24416個(gè),分辨率大💋大增加(jiā)。同時,通過對開度(du)零點進行精确校(xiào)正,配合計數值清(qīng)零累加的方式,能(neng)夠✊很好地降低計(ji)數值🙇♀️誤差的影響(xiang)。
分層注水時地面(mian)管線通常采用恒(heng)壓模式,注水壓差(cha)基本恒定。優化後(hòu)的測調邏輯如圖(tú)4所示。生産時将1MPa~3MPa注(zhù)水壓差的多組🏒不(bu)同開度對應流量(liang)的數據進行計算(suàn)後,形成數據表🐉格(ge)預置在儀器🐉内部(bù)存儲器中,并對儀(yi)器開度零點進行(hang)校正。一般來說井(jing)下儀流量調配精(jīng)度要求爲1%F.S,地面控(kòng)制設備對井下分(fèn)注🈲儀下發測調命(ming)令并給予目标流(liú)量值,之後井下儀(yí)讀取内外壓并計(jì)算注水壓差,選擇(ze)🔅與該壓差值最接(jiē)近的預置數據表(biao)格作爲測調依據(ju)。查詢表格确定目(mu)标流量對應的開(kāi)度值并進行開度(du)調節,這樣㊙️能夠快(kuài)速定位目💋标開度(dù),縮短調節時間🙇🏻,減(jian)少運動部件動作(zuò)次數,降低電能消(xiāo)耗,延長儀器壽命(ming)。之後對比目标流(liú)量與當前測得的(de)流量值,根據流量(liang)差🐪值大小确定不(bú)同的調節步長,直(zhi)到滿💔足±1%F·S的精度要(yào)求。同時,若同一調(diao)節步長連續4次都(dōu)不能滿足要求💚,則(ze)采用更小的步長(zhang)進行調節✍️或停止(zhǐ)調節。
3總結及現場(chang)試驗
針對現有的(de)井下智能分注儀(yi)
差壓流量計
和調(diào)節閥不能滿足小(xiao)方量測調的現狀(zhuàng)進行了分析☁️,提👈出(chū)了流量計節流壓(ya)差不夠,調節閥芯(xīn)漏失量過大,調節(jie)閥調節精度不足(zú)的問題。針對以上(shang)問題設計了多級(ji)偏心孔闆差壓流(liú)量計,過流面積增(zeng)大69%,起排量降✂️低到(dao)5m3/d以下。改進了調✌️節(jie)閥結構并優化配(pei)合間隙,對注水孔(kǒng)形狀進💯行優化,使(shǐ)調節閥理論.上⭐能(néng)夠滿足2.67m3/d~111.35m3/d的調節需(xu)求,并在20m3/d以👅下具備(bèi)更好的調節特性(xing)。調節閥流道⛹🏻♀️及結(jie)構設計具備⭐防堵(du)、防沉積能力♉,滿足(zu)多種作業需💰求。對(dui)開度計數方式和(hé)測調算法進行了(le)優化設計,提升調(diao)節閥調節分辨率(lü)☁️,縮短動作時間,延(yán)長了儀器壽👄命。
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